液壓馬達在長時間使用后都可能造成不同程度的工作效率下降的現象,有時候,一旦它們失去作用,很多的工作就無法進行了,所以它們起核心作用。和啟液壓根據客戶反饋的問題總結整理出了液壓馬達工作效率降低的原因。包含三方面:液壓馬達磨損、輸出軸油封漏油、配流盤磨損三方面的因素。
1、液壓馬達磨損的原因
鉆機上安裝的液壓馬達經拆檢后發(fā)現,液壓馬達配流盤與閥盤的摩擦表面磨損嚴重,磨損深處達0.15mm;輸出軸油封漏油。
2、輸出軸油封漏油的原因
經拆檢測試,輸出軸的軸向和徑向間隙符合標準,輸出軸與油封的配合面無明顯磨損。但是發(fā)現油封橡膠老化變硬,彈性變差。油封唇口磨損后,預緊力和封油性能下 降,油溫過高加速了油封唇口的磨損;此外,由于液壓馬達的內泄,造成殼體內的背壓過高,使油封唇口磨損和漏油進一步加劇。轉子在定子套里轉動的摩擦力越小,馬達的機械效率越高。
3、配流盤磨損的原因
由該種液壓馬達工作原理可知,配流盤和擺線轉子由小聯動軸聯接一起旋轉,同時配流盤在閥盤上做滑動旋轉。特別是工作初期就帶較大負荷,更加劇了配流盤的磨損。液壓系統(tǒng)的濾芯失效使液壓油中混入顆粒物雜質,小的顆粒物在配流盤旋轉過程中進入摩擦表面,使摩擦表面產生磨料磨損。配流盤與閥盤摩擦表面由于磨損粗糙度變差,使摩擦副之間雜質儲存空間加大,進入摩擦表面的顆粒物與被磨削下來的金屬顆粒隨配流盤一起旋轉,加劇了磨損。
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